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简要描述:江山水处理工程及设备点击咨询天环设备因反硝化过程中需要补充碳源,在中试中,需要记录碳源的消耗量,对碳源的消耗量以及相应去除的总氮数进行记录并分析,寻找工程中优药品使用方案。本次中试过程中所使用的碳源共分为两种,分别为甲醇和冰醋酸,在中试中,分别在不同时期分别投加以上两种碳源,通过测量进出水总氮的数值比较出两种碳源对反硝化作用的优劣性
江山水处理工程及设备点击咨询天环设备(2)中试验证的第二阶段持续时间为7天,这个阶段中试验证设备进入系统启动准备阶段,即生物挂膜阶段。通过向深床反硝化滤池注入厂区厌氧池污泥以及现场废水的方式进行初步培养。根据调试进出水数据结果,截止5月12日,反硝化系统完成了挂膜阶段,出水水质基本达到计划要求。
(3)中试验证的第三阶段持续时间为19天,这个阶段为中试的主体阶段即连续进水测试阶段。当深床反硝化滤池内的微生物浓度达到一定浓度时,验证进入第三阶段。在这19天内,深床反硝化滤池满负荷运行,使用甲醇作为碳源,通过进出水数据对以甲醇为碳源的反硝化系统去除总氮的作用进行归纳分析,确定工程反硝化的可行性以及方案。
(4)中试验证的第四阶段为22天,和第三阶段相同,这个阶段为中试的主体阶段即连续进水测试阶段,深床反硝化滤池满负荷运行。在这一阶段,碳源由甲醇调整为乙酸,通过进出水数据对以乙酸为碳源的反硝化系统去除总氮的作用进行归纳分析,结合以乙酸为碳源的进出水数据分析,确定化药剂投加方案。
江山水处理工程及设备点击咨询天环设备重力沉降技术是一种最常见的除油方法,但对细小的浮油及乳化状态的水包油型乳化液基本无效,且存在流程相对复杂、自动化程度低、沉降效果较差、需定期清除罐底污泥等问题。传统油水分离设备的出水中油浓度为50~100mg/L,可以部分分离直径为60m以下的细小油滴,但除油效果受到原料水流量、水中油含量、乳化程度等限制,而原料水流量及油含量波动较大,油水乳化较为严重,油水分离器效果较差。旋流分离技术是一种高效节能、安装方便、成本低廉的新型含油污水处理技术,依靠两种互不相溶的液体的密度差,在旋流管内高速旋转产生不同的离心力,从而实现油一水分离,但是该技术在我国起步较晚,尚无成熟技术。刘学东等通过注入絮凝剂、破乳剂和增设反冲洗过滤器对延迟焦化含硫污水进行处理,而注入破乳剂的除油效果,与污水流量、破乳剂与污水的接触效果、静置分离时间等密切相关,且增大了成本;增设反冲洗过滤器的最大问题是过滤精度与反冲洗次数的矛盾,目前比较经济的做法是选用过滤精度为25μm的过滤器,但对焦粉的去除率较低。与陶瓷膜精度选择过滤设备的过滤精度选择与污水样品所含杂质的粒径分布有很大的关系。采用激光粒度仪对某石化企业延迟焦化装置不同位置的7组含硫污水样品中的杂质进行检测,其中样品1为焦化分馏塔塔顶油气分离器含硫污水,小给汽1h的样品;样品2为接触冷却塔油水分离器含油污水,大吹汽1h的样品;样品3为接触冷却塔油水分离器含油污水,大吹汽3h的样品,样品4为接触冷却塔油水分离器含油污水,小给水0.5h的样品;样品5为酸性水罐酸性水,大吹汽1h的样品;样品6为酸性水罐酸性水,大吹汽3h的样品,样品7为酸性水罐酸性水,小给水0.5h的样品。样品的粒度分析结果见表1。由表1可知,7个样品中杂质(含焦粉)的粒径均在0.5μm以上,大部分集中在20~250μm的范围。因此过滤精度为0.05μm的陶瓷膜可满足过滤要求,理论上能够除去污水中的所有固体杂质