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简要描述:乐清超稠油减粘污水处理一体化设备工艺指导减粘装置污水包括三块。一是热油泵的冷却水、蒸汽冷凝水、生活污水和装置区初期雨水。二是闪蒸塔顶污水,来自超稠油进装置未脱除的含水、闪蒸塔顶三注水。三是分馏塔顶污水,主要是炉管注水、分馏塔顶三注水。
乐清超稠油减粘污水处理一体化设备工艺指导
油田附近某炼油厂拥有生产装置四套,其中减粘装置主要加工超稠油,产生高浓度的减粘污水是全厂最劣质的污水,对污水处理场冲击很大,影响因子高达0.87,也是导致全厂污水处理排放不达标的主要原因。污水处理场改造之前,先对超稠油减粘污水处理进行研究。
1、减粘污水的来源及水质情况
减粘装置污水包括三块。一是热油泵的冷却水、蒸汽冷凝水、生活污水和装置区初期雨水。二是闪蒸塔顶污水,来自超稠油进装置未脱除的含水、闪蒸塔顶三注水。三是分馏塔顶污水,主要是炉管注水、分馏塔顶三注水。
对减粘装置污水点源水质进行多天的跟踪监测。监测结果是泵的冷却水等属于低浓度污水,易处理。闪蒸塔顶污水属于中浓度污水。分馏塔顶污水中石油类、CODCr、硫化物平均值分别是1897mg/L、85682mg/L、159mg/L,是全厂最劣质的污水。
对闪蒸塔顶污水、分馏塔顶污水进行GC-MS成分分析。闪蒸塔顶污水类居多,与闪蒸过程有关。分馏塔顶污水含有高浓度的烃类、挥发酚、氨氮和硫化物,而常减压蒸馏污水未出现此情况,表明这与超稠油发生轻度热裂解大分子变小分子有关。
2、研究的主要内容及过程
2.1 污水处理工艺的选择
分馏塔顶污水有机物浓度高,难降解,并具有较强的生物毒性,是减粘污水处理的主要难点。单一处理工艺很难达到处理效果,一般需要采用几种工艺的组合才能保证工艺的高效与稳定。基于以上考虑,确定将可生化性差的高浓度污水先进行絮凝气浮和催化臭氧处理;处理后的污水与中低浓度污水混合后采用“气浮-生物膜水解酸化-接触氧化-BAF-臭氧催化"等处理流程。即混合污水通过气浮使进水的油含量小于20mg/L。生物膜水解酸化能够使不可降解的大分子、难溶解CODCr通过断链、开环等作用,分解成小分子、易溶解的有机物,提高可生化性。再通过接触氧化进一步氧化降解CODCr,出水经BAF处理后,再经臭氧催化单元处理使出水CODCr降至50mg/L以下,达到外排指标。
2.2 分馏塔顶污水物化+臭氧催化处理
物化+臭氧催化是一级处理。将高浓度污水通过选择合适的隔油、气浮工艺,筛选出高效混凝剂、助凝剂,回收浮油和沉淀污泥,以提高物化处理对高浓度污水中CODCr、油、硫化物及SS去除率。
取一定的污水水样,先投加破乳剂和无机混凝剂,再投加有机混凝剂,如硫酸铝、聚合硫酸铝铁(PAFS)、聚合氯化铝(PAC)、聚丙烯酰胺(PAM)等。单一混凝剂很难达到絮凝效果,也可采用几种混凝剂组合投加。在不同pH值下搅拌、静置后取上清液测定其CODCr及油含量值。通过CODCr和油的去除率高低选出高效混凝剂、助凝剂。确定混凝药剂后再进行隔油、浮选试验,浮选后的污水经臭氧催化处理,取试验后的上清液测定CODCr和石油类。
减粘污水经PAC+PAM+PAFS处理沉淀30min后CODCr去除率可达35%,再经气浮后CODCr累计去除率可达78.4%,其主要原因是沉淀无法去除浮油,而浮选破乳则可去除大部分浮油,浮选后的污水经臭氧催化处理后CODCr和石油类降为13760mg/L和27mg/L,净水
2.3 A/O生物膜处理工艺研究
乐清超稠油减粘污水处理一体化设备工艺指导
高浓度污水经物化-臭氧催化处理后,与中低浓度污水按比例混配,混合污水经气浮处理后作为二级A/O生化池进水。A/O生物强化处理分为水解酸化和接触氧化两段,选用组合填料,正式运行时填料上附载生物膜和优势菌,好氧段利用翅片曝气头进行曝气。
试验装置连续正常运行前,首先在水解酸化池和好氧池对微生物进行培养、驯化及挂膜工作。从挂膜的第二天开始CODCr的监测,当CODCr大幅下降时,补充营养,一定比例的含油污水和大粪水,共补充三次,并定期定量补充氮磷。
2.4 BAF-臭氧催化工艺研究
生化段的极限只能将污水CODCr降至90mg/L左右,即使增加停留时间也难以进一步降低CODCr,原因是污水中有些有机物生化手段降解不了,应在生化出水端增加三级化学深度处理工艺。所以在三级深度处理段采用曝气生物滤池(BAF)-臭氧催化的工艺,以便进一步去除水中的CODCr和氨氮。
污水进入BAF生物膜反应器后先进行曝气23h,以去除水中的氨氮,吸附部分CODCr,然后停止曝气和进水1h,打开臭氧按照催化氧化的方式运行1h,待吸附有机物被氧化后再通入大气量空气,停止O段曝气15min进行反洗,完成后进入下一个运行周期。
生化段出水经过BAF-臭氧催化工艺处理后出水CODCr平均值降到37mg/L。平均去除率达到了60%,其主要作用是催化剂,因为如果单独臭氧氧化3h的去除率也只有10%~15%。因此,臭氧催化氧化技术利用附载催化剂和臭氧技术的有机结合,突破了减粘污水处理不达标的技术瓶颈,且是间歇操作,也使化学氧化的成本大幅度降低。