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简要描述:太仓污水处理一体化设备技术服务污水过滤器 在煤气化废水中,其有着相当大的物质元素,如高浓度的酚类、脂肪酸、氨、粉尘以及其他的有机物等,因此这就在很大程度上决定了对其进行生化处理是不可取的,生化法不仅不能对酚类元素进行有效的降解,同时还会造成排放不达标、资源浪费等严重问题
太仓污水处理一体化设备技术服务污水过滤器
该工艺是由厌氧-缺氧-好氧组合而成的工艺,与传统的活性污泥法存在一定的不同,即其可以有效提高负荷冲击能力、耐毒物能力以及脱氮效率,另外在好氧池前设置的缺氧池,一方面实现了生物选择器功能,可以在很大程度上改善污泥的沉降性能,另一方面其可以产生一定的碱度来弥补硝化过程中消耗的碱度。而且其利用的碳源都来自原水,使好氧池的有机负荷有所降低。
然而在高浓度氨氮废水的处理过程中,该工艺也存在很大的限制性,主要体现在两方面,一是该工艺的混合液回流与污泥回流系统需要分别设置,增加了工艺的设计难度,特别是混合液回流比往往能够到达200%~400%,消耗动力巨大;二是混合液回流与脱氮效率具有正相关关系,但是随着回流量的不断加大,越来越多的溶解氧就会进入缺氧池,这反硝化的处理效果具有很大影响
SBR,也叫序批式反应器,该活性污泥新工艺是近年来开发的,其工作原理是对充水、曝气、沉淀、排水、等进行相对较为程序化的控制,进而对废水进行一定的生化处理。在此过程中,相关操作和控制都是自动化的,通过一定的实验即可以准确的计算出运行过程中不同阶段的总水力控制以及停留时间。在反应阶段,生化反应的性质是由曝气时间决定的,好氧反应发生在曝气状态时,缺氧与厌氧环境发生在曝气的条件中。
近年来,在煤气化生产废水的处理过程中,刘道伟等人应用了SBR-好氧池-生物膜工艺技术,在系列操作与处理后能够大大降低污染物指标,处理后的水质能够达到冲渣回用的标准;对德士古煤气化废水进行处理时,部分学者应用了优化改良的SBR工艺,通过碟式射流曝气技术的使用有效优化了运行过程中产生的硝化以及反硝化反应。
在煤气化废水中,其有着相当大的物质元素,如高浓度的酚类、脂肪酸、氨、粉尘以及其他的有机物等,因此这就在很大程度上决定了对其进行生化处理是不可取的,生化法不仅不能对酚类元素进行有效的降解,同时还会造成排放不达标、资源浪费等严重问题。所以在进行生化处理之前,要对废水中的氨、酚、氨基酸等进行回收,现阶段的回收方法是萃取法。
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其中,单塔加压汽提脱氨脱酸技术是利用新型萃取剂除将废水中的多元酚进行去除,在将近五个月的实验运行后,该技术装置实现了稳定运行,能够将废水的pH值控制在6左右,氨氮含量控制在150mg以下,而这些都能够优化萃取效果,利于后续处理工作。
该方法也多用于高浓度含酚煤气化废水的预处理,通过预氧化技术降解难降解有机物,并将其转化为容易降解的中间产物。
在处理高浓度煤气化废水过程中,解庆范等人应用了混凝-Fenton氧化-混凝联合工艺,经过实验运行后,得出结论:在聚合氯化铝投加量为1g/L、30%双氧水投加量10mI/L、酚/铁的比为1/4的时候,COD与挥发酚分别能够达到94%与96%的去除率;如果在氧化后进行剩余活性污泥吸附处理,COD与挥发酚分别能够达到97%和99%的去除率,小于10倍色度。
通过物化与生化对煤气化废水进行处理后,提高了废水的盐含量,此时已经不能满足回用水要求,这就需要应用膜分离处理。膜技术的截留粒径范围处于0.001-0.025μ之间,因此水中的大部分胶体、大颗粒物质、BOD、COD、浊度以及细菌等都能得到有效去除,达到工艺标准。另外可以利用超滤过滤以及RO脱盐处理技术降低含盐度。
在对煤气化废水进行深度处理的过程中,马孟等人应用了反渗透以及浸没式超滤的组合工艺,经过反复试验运行得出了最佳工艺,具体如下:当反渗透与浸没式超滤通量分别为16.8L/(m2·h)和30.0L/(m2·h)时处于最佳状态。即使是在进水水质较差以及水质波动较大的环境中,也能将脱盐率控制在97%以上,氨氮与COD的去除率则控制在80%以上。