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简要描述:常熟印染一体化废水污泥处理设施快捷施工逐步提高进入预脱氰池的气浮池来水量,控制脱氰池溶氧在2%-5%,期间化验各项指标正常,脱氰池出水氨氮、COD、硫都有所下降,但系统的碱度也出现一定下降;
常熟印染一体化废水污泥处理设施快捷施工
印染污水的成分比较复杂,其中可能会含有抑制基质,因此会抑制其生长和代谢,同时也会受环境因素如pH值、温度等的影响,最后影响了最后的处理效果。
目前,在印染行业中的污水处理主要采用微生物法和其他处理技术的相结合,印染污水的处理方法流程如下:
1、常规处理:
对印染污水进行预处理,主要采用的方法有:二氧化氯、臭氧氧化、凝结沉淀或者是各种药剂的化学沉淀。
一般纺织品的印染污水其色度高、COD浓度高、活性染料水溶性差等特点,所以需要在进行好氧生物处理之前去除大量的有色物质。
研究表明,可以在污水中直接加入和少高分子絮凝剂HPAM 和混凝剂降低预处理方法的pH值,以这样的形式经过反复处理,可以有效去除废水的颜色以及降低COD,最后产生的絮凝体可直接去除。
焦化废水中有机物成分复杂,主要的有机物有CODcr含量2500-4500mg/L;10-20mg/L;DOD51200-2000mg/L;NH3-N400-1000mg/L;酚150~200mg/L;硫化物6-15mg/L;油分200-1000mg/L,pH6.5-8.5。焦化废水的来源是煤高温裂解得到焦炭和煤气并在生产过程中回收焦油和苯等副产品的过程。焦化废水的水质特点,一是成分复杂。按污染物可分为无机物和有机物两大类:无机物以铵盐形式存在,有机物以酚类化合物为主。二是含有大量的难降解的物质和有毒有害的物质。三是氨氮浓度大且危害大。
2、焦化废水处理中存在的问题
焦化厂酚氰废水处理站采用OAO工艺,排放废水满足GB13456-1992《钢铁工业水污染物排放标准》中的一级标准要求;后根据GB16171-2012《炼焦化学工业污染物排放标准》要求进行了提标改造。具体改造内容如下:
①生化段改造为HLA+O1-A/O2工艺;
②后处理改为二级加药沉淀工艺;
③新增深度处理段,由臭氧接触氧化、中间水池、曝气生物滤池、多介质过滤、活性炭过滤、清水池组成。
提标改造工程进行调试并投用,部分水质指标并没有达到设计要求,后经过多方排查发现焦化废水进水中的是影响提标改造后水质指标异常的关键。当初提标改造设计并没有考虑硫对系统的影响,但是通过现场数据分析和理论研究,发现SCN-是影响后续生化处理系统脱氮的主要因素,而且SCN-的生化降解需要足够的水力停留时间,并受废水中挥发酚浓度的直接影响;另外,SCN-降解后的产物主要是氨氮,增加了脱氮负荷,降解的SCN-又会抑制硝化菌的活性,使整个生化系统出现连锁抑制反应,最终影响整个生化系统的处理效果。
3、解决方案
针对酚氰废水中硫含量高且不稳定的情况,必须对现有系统进行工艺改造,经过工艺技术论证后确定在现有工艺基础上增加1套预脱氰系统。
①曝气脱氰池改造:原有初曝池改造为曝气脱氰池,增加曝气管336m;
②曝气脱氰沉淀池改造:将现有未投入使用的沉淀池2改造为曝气脱氰沉淀池,增加1台中心传动刮泥机,2台污泥回流泵,2台消泡泵;
③管路改造:将气浮器出水连接到曝气脱氰池,预脱氰池出水自流到脱氰沉淀池,沉淀池底部污泥回流到预脱氰曝气池,脱氰沉淀池出水满流到HLA池,另外保持气浮池到HLA池管路不变。
4、调试情况
4.1 调试步骤
①调试小组根据前期的脱氰池生物菌培养方案由沉淀池分批向脱氰池输送泥水,在确保不影响原酚氰生化系统运行情况下分3次将总计约1500m3的生化污泥送进脱氰池,此期间原生化系统运行稳定无异常;
②2天后向预脱氰池补充工业水约300m3,此时预脱氰池3廊道基本满流。开启脱氰池污泥回流泵并微开曝气进行内部循环,确保脱氰池生物污泥均匀及活性,期间持续补充工业水至脱氰池满流。因脱氰池生化污泥较多,刚开始曝气就发现预脱氰池泡沫较多且不可控,通过调节曝气管阀门控制预脱氰池曝气量,同时开消泡液回流泵对系统泡沫进行消泡;
③逐步提高进入预脱氰池的气浮池来水量,控制脱氰池溶氧在2%-5%,期间化验各项指标正常,脱氰池出水氨氮、COD、硫都有所下降,但系统的碱度也出现一定下降;
④稳定1周后将脱氰池系统进水提高至5m3/h,溶氧仍控制在2%-5%,检测各项指标比较稳定,但脱氰池曝气硝化反应后碱度下降较快,立即向脱氰池均匀加1t纯碱,以后根据碱度连续向脱氰系统补充碱源。预脱氰池系统逐步趋于稳定,1周后逐步提高脱氰池进水量直至满负荷运行(35m3/h),检测各项指标正常、稳定,预脱氰池各指标基本达到设计要求。
常熟印染一体化废水污泥处理设施快捷施工
4.2 调试过程中存在的问题
①脱氰池生化污泥浓度较高,SV30超过60%;
②刚开始风量不好调节,要在保证原生化系统稳定情况下做好溶氧控制;
③泡沫较多不好控制,风管开很小的情况下出现了泡沫溢流现象,因此各个廊道风管要分别开,开始只开三分之一,后续开一半;
④脱氰池硝化反应后碱度下降明显,影响系统运行,之前方案考虑不周;
⑤调试过程中原计划加葡萄糖,根据脱氰池实际运行情况不需要投加,系统本身碳源可以满足脱氰池要求;
⑥脱氰池进水指标波动对系统有一定影响,化验跟踪不足。
(1)一级处理:排放的废水先后流经粗细两道格栅,主要去除较大悬浮物和漂浮物,防止污水提升泵等机械设备堵塞。然后流入隔油沉淀池,废水中含有泥沙等,这些可通过自然沉淀去除,沉淀的泥沙定期用污泥泵打入污泥浓缩罐。油脂则漂浮在水面,可以人工捞出回收处理。由于其废水水质水量波动较大,以确保后续处理效果和运行稳定性,在处理工艺流程中设置调节池,以均化水质水量。保证系统平稳运行。还可以通过调节池均化其本身的酸、碱度,以使废水的pH值满足后续处理工艺的要求。废水中含有的血污、油脂、油块等,通过混凝气浮得到有效的去除。
(2)二级处理:对于屠宰废水中难降解、浓度较高的COD 、BOD ,预处理过程中不能去除,故二级处理采用生化处理,本设计采用水解酸化-好氧生物处理技术。水解酸化池主要目的将大分子有机物分解成小分子有机物,以便在好氧过程中进一步得到去除。
(3)三级处理:好氧处理后的出水,溢流到沉淀池中,沉淀后上清水进入消毒池,沉淀池中的污泥定期用泥浆泵打入污泥浓缩罐中。
二、纺织印染废水处理工艺
工厂废水经综合收集混合调节后,进入自备污水处理系统处理。采用传统的“物化-水解酸化-生物接触氧化"为主的物化和生化处理相结合的处理工艺。由于污水处理设施建设年限较早,工艺相对落后,设备运行老化,管理运行中存在诸多问题。
1、基本可以满足达到国家和地方环保排放标准要求,但在现有系统上进一步提升处理水质,降低排水CODcr及色度,可改善空间不大;
2、要保证达到排放标准要求,前段物化混凝加药需投加大量的化学药剂,同时生物处理后端仍需投加化学药剂,药剂投加成本高;由于化学药剂的大量投加,产生大量的物化污泥,污泥处理难度大,且处理成本高;